903 resultados para Synthetic Control Method


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A field trial was carried out in Santa Rita do Passa Quatro, SP, on sandy soil, between February 1993 to February 1995, aiming to study the effects of fertilizer doses and brachiaria grass control on the growth of E. grandis. In the field the plots (9×9 plants, spacing 2×3 m) were located following a randomized block experimental design with four repetitions. The treatments were arranged in a factorial design with four systems of brachiaria grass control in the space between the Eucalyptus rows: mowing, cultivation, chemical control with glyphosate (2,08 kg eq. ác./ha) and hand hoeing were developed when the population reached the early flowering stage and four doses of the fertilizer 20-05-20: 0, 115, 230 and 345 kg/ha, handled at 3, 6 and 12 monthes after the transplantation. The hand hoeing was the most effective method of brachiaria grass control. However the hand hoeing controlled plots showed a decrease on the E. grandis growth exhibiting slower growth rate, shorter plants, thinner stems, smaller leaf area results and reduction on dry matter accumulation than the plants from the other plots under different weed control management's. The glyphosate promoted an excellent brachiaria grass control while the E. grandis plants grow better. Both remainder weed control management systems were intermediary in terms of efficacy. The mowing management was the most similar method as compared to the hand hoeing one and the cultivation treatments to the chemical control method. The growth rate differences observed between the hand hoeing and chemical control treatments were not caused directly by late fertilizations. There were no significative interactions among the weed control systems and the fertilization doses. Considering the brachiaria grass that grew between the E. grandis rows there were detected benefits to the crop and these effects increased when the chemical control was used for weed management.

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Toxic baits are the most used control method for leaf-cutting ants due to their high effectiveness and because they are considered the safest for humans. Taking into account that the importance of leaf-cutting ants as pests, knowing the process by which dispersal and worker contamination is achieved becomes essential to understand several aspects about the functioning of a bait-borne AI (active ingredient) used in toxic baits. It has been established that an effective toxic bait should have a delayed- action AI, but its dispersion among the different sizes of workers is unknown. Workers of different sizes are involved in quite different tasks such foraging, cultivation of symbiotic macrofungus or control of deleterious microfungi. Therefore, we prepared a toxic bait containing the delayed-action AI sulfluramid and a dye (Rhodamine B) as an AI tracer in order to study dispersal and contamination in colonies, evaluated at different periods and in relation to different workers' sizes. Both field and laboratory colonies were evaluated. The great level of contamination, about 50% at 24 hours, in all sizes of workers demonstrates that worker contact with toxic bait is intense within this period. The distribution in field and laboratory colonies was similar. This contamination pattern is probably enough to cause the colony to die because of contamination of smaller workers, leading to the loss of control of the aggressive microfungi, which can quickly overgrow the symbiotic fungus culture. The dispersal dynamics of AI in leaf-cutting ant workers is important for investigations on the mode of action of this insecticide in the colony, and as a reference in future studies, such as those attempting to reduce the concentration of AIs in baits to reduce their environmental impact, or for facilitation of new AI screening.

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The present study suggests the use of high energy ball milling to mix (to dope) the phase MgB2 with the AlB2 crystalline structure compound, ZrB2, with the same C32 hexagonal structure than MgB 2, in different concentrations, enabling the maintenance of the crystalline phase structures practically unaffected and the efficient mixture with the dopant. The high energy ball milling was performed with different ball-to-powder ratios. The analysis of the transformation and formation of phases was accomplished by X-ray diffractometry (XRD), using the Rietveld method, and scanning electron microscopy. As the high energy ball milling reduced the crystallinity of the milled compounds, also reducing the size of the particles, the XRD analysis were influenced, and they could be used as comparative and control method of the milling. Aiming the recovery of crystallinity, homogenization and final phase formation, heat treatments were performed, enabling that crystalline phases, changed during milling, could be obtained again in the final product. © (2010) Trans Tech Publications.

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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Pós-graduação em Agronomia (Proteção de Plantas) - FCA

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Este trabalho apresenta uma solução para o problema de controle admissão de conexão e alocação dinâmica de recursos em redes IEEE 802.16 através da modelagem de um Processo Markoviano de Decisão (PMD) utilizando o conceito de degradação de largura de banda, o qual é baseado nos requisitos diferenciados de largura de banda das classes de serviço do IEEE 802.16. Para o critério de desempenho do PMD é feita a atribuição de diferentes retornos a cada classe de serviço, fazendo assim o tratamento diferenciado de cada fluxo. Nesse sentido, é possível avaliar a política ótima, obtida através de um algoritmo de iteração de valores, considerando aspectos como o nível de degradação médio das classes de serviço, utilização dos recursos e probabilidades de bloqueios de cada classe de serviço em relação à carga do sistema. Resultados obtidos mostram que o método de controle markoviano proposto é capaz de priorizar as classes de serviço consideradas mais relevantes para o sistema.

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Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento e os resultados da implementação e testes em campo de um estabilizador de sistema de potência (ESP) projetado com técnica de controle digital para fins de amortecimento de modos de oscilação eletromecânica observáveis em sinais de potência elétrica medido em uma unidade hidro-geradora, de 350 MVA da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. É apresentada e aplicada a metodologia de identificação de modelos paramétricos lineares do tipo auto regressivo com entradas exógenas (ARX), para estimação de modelos com capacidade de capturar a informação relevante (amortecimento e freqüência natural) dos modos eletromecânicos dominantes do sistema. De posse do modelo paramétrico ARX, é efetuada então a síntese da lei de controle digital amortecedor para o ESP, através da técnica de deslocamento radial dos pólos da função de transferência de malha fechada. Para a síntese da lei de controle digital, utilizou-se uma estrutura canônica do tipo RST. Para os testes de campo, a lei de controle amortecedor do ESP digital foi codificada em linguagem C e embarcada em um protótipo cujo hardware é baseado em microcontrolador modelo DSPIC 30F3014, o qual incorpora um grande número de periféricos para aquisição e comunicação de dados. Para avaliar o desempenho do ESP digital desenvolvido, testes experimentais foram realizados em uma unidade geradora de 350 MVA da casa de força número 1, da UHE de Tucuruí. O estabilizador desenvolvido atua através da modulação da referência de tensão do regulador automático de tensão da respectiva unidade geradora, de acordo com as oscilações observadas através da medida de potência elétrica no estator do gerador. Os resultados de testes de campo mostraram um excelente desempenho do ESP digital no amortecimento de um modo eletromecânico, de freqüência natural de aproximadamente 1,7 Hz, observado nos teste de campo realizado.

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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)