Studio e ottimizzazione di un riduttore aeronautico di potenza per motori alternativi
Contribuinte(s) |
Piancastelli, Luca |
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Data(s) |
16/03/2016
31/12/1969
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Resumo |
Come ogni campo dell'ingegneria, anche quello inerente allo sviluppo di motori aerei, è in continuo sviluppo, e, di volta in volta, la progettazione richiede nuove soluzioni per rendere sempre più efficienti ed affidabili i velivoli, mantenendo ridotti i costi di produzione e manutenzione. In particolare, si è pensato di porre rimedio a queste molteplici necessità introducendo l'utilizzo di motori diesel di derivazione automobilistica: economici dal punto di vista della manutenzione e della produzione, in quanto largamente diffusi e testati, ben si prestano all'adattamento ad uso aeronautico. Nel caso specifico del progetto che intendo affrontare, si tratta di un motore Audi V12 tdi, elaborato fino a raggiungere i 900 hp e velocità su albero motore 5,000 rpm. Naturalmente, l'adattamento di tale motore implica una riprogettazione del riduttore, affinché si ottenga in uscita una velocità di 1185 rpm. Infatti, la rotazione dell'elica non dovrebbe mai superare i 2700-2800 giri al minuto, in quanto ad una velocità di rotazione superiore, le pale dell'elica raggiungerebbero una velocità prossima a quella del suono, creando rumori insopportabili e fastidiose vibrazioni, nonché la perdita dell'efficacia dell'elica stessa. La mia tesi nasce dal lavoro precedentemente sviluppato da un mio collega, il quale aveva elaborato un riduttore in grado di modificare la potenza in entrata da 600 a 900 hp, riprogettando le ruote dentate e selezionando nuovi cuscinetti, pur mantenendo i carter iniziali, opportunamente modificati. Il mio obiettivo è quello di elaborare ulteriormente il compito da lui svolto, sviluppando un nuovo riduttore in grado di utilizzare sempre la potenza in entrata di un motore da 900 hp ma di rendere il riduttore nel suo insieme, più compatto e leggero possibile. |
Formato |
application/pdf |
Identificador |
http://amslaurea.unibo.it/9802/1/Camillo_Marfisi_tesi.pdf Marfisi, Camillo (2016) Studio e ottimizzazione di un riduttore aeronautico di potenza per motori alternativi. [Laurea], Università di Bologna, Corso di Studio in Ingegneria meccanica [L-Ante DM509] <http://amslaurea.unibo.it/view/cds/CDS2109/> |
Relação |
http://amslaurea.unibo.it/9802/ |
Direitos |
Free to read |
Palavras-Chave | #riduttore aeronautico Ti6246 ruote dentate leggero compatto #Ingegneria meccanica [L-Ante DM509] #cds :: 2109 :: Ingegneria meccanica [L-Ante DM509] #indirizzo :: 084 :: Energia #sessione :: terza |
Tipo |
PeerReviewed info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Idioma(s) |
it |
Publicador |
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna |