Paperin puhtauden parantaminen lajittelun ja muiden prosessiteknisten keinojen avulla
Data(s) |
17/03/2009
17/03/2009
2009
|
---|---|
Resumo |
Tämä työ suoritettiin UPM- Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaan PK 5:llä. PK 5 valmistaa tarrantaustapaperia. Tämän työn tarkoituksena oli löytää eri keinoja paperin puhtauden parantamiseksi. Puhtaamman paperin valmistaminen parantaa paperikoneen kilpailukykyä kilpailijoihinsa nähden sekä vähentää asiakasvalituskustannuksia. Työn kirjallinen osa koostuu kolmesta suuremmasta kokonaisuudesta, joiden tarkoituksena on luoda teoriapohjaa kokeellisen osan suoritusta varten. Kirjallisuusosan pääpaino on kohdistettu PK 5:llä esiintyviin saostumanaiheuttajiin, kuten uuteaineisiin, ASA- liimaan ja mikrobeihin. Tarkemmassa tarkastelussa on kirjallisuusosassa myös painelajittelu ja pyörrepuhdistus. Kokeellisessa osassa suoritettiin PK 5:n prosessissa syntyvien epäpuhtauksien karakterisointi. Suurimmat saostuman aiheuttajat analyysien perusteella olivat puuperäiset uuteaineet ja ASA- liima. Epäorgaanisista aineista päällystyskomponenttina toimiva kaoliini ja sellun mukana tuleva pihkatalkki esiintyi useimpien saostumien komponentteina. Selvityksessä havaittiin, että prosessille vieraita aineita ei löydetty muista, kuin kalanteroidusta paperista analysoiduista tummista täplistä. Tummista täplistä analysoitu styreenin alkuperä voi selittyä mm. prosessiin päässeellä kumilla tai muovilla. PK 5:n prosessissa selvityksen mukaan silikonipohjainen vaahdonestoaine aiheuttaa erittäin suuria tummia saostumia, joten sen pääsy prosessiin tulee estää sellutehtaalla tarkoin. Epäpuhtauksien määrä on suurin PK 5:n prosessissa hylkylinjassa ja lyhyessä kierrossa. Hylyn painelajittelu poistaa hyvin roskia syöttömassasta. Hylyn lajittelun toisen portaan lajittimen rejektin roskapitoisuus on suhteellisen suuri. Rejektin ohjaaminen ulos prosessista vähentää roskaisuuden rikastumista prosessiin. Sakeamassalajittelun sijoittaminen PK 5:n konekyypin jälkeen vähentää roskien päätymistä paperiin. Hylyn painelajittelun ja PP- laitoksen rejektin ohjaaminen sakeamassalajittelun toiseen portaaseen vähentäisi priimakuitutappiota ja roskien määrää käytetyissä massoissa. Seisokin aikaisen putkilinjojen pesujen lopputulos parani huomattavasti BA- pesuaineen käyttöönoton jälkeen. Kyseisen pesuaine soveltuu liuottamaan putkistosta mm. PK 5:llä esiintyvät uuteaine- ja ASA- saostumat. BSA- sellun pH- säädön lopettamisella oli suuri vähentävä vaikutus tummien täplien esiintymistiheyteen. pH- säädössä BSA- tornin pohjalaimennukseen annosteltu lipeä edesauttoi tummien saostumien syntymistä saippuoiden uuteaineita. This study was carried on PM 5 at UPM-Kymmene Tervasaari mill. PM 5 is producing release paper for self-adhesive laminates. PM5 specialize on high-quality end uses which call for high paper purity. Customers are becoming increasingly demanding on paper purity, especially small dark spots are causing customer complaints. The aim of this work was to find new solutions to improve the purity of the paper. The literature part of this thesis consists of three main sections in which the main purpose is to create theoretical background for experimental part. In the first section, the main impurity sources of PM 5 like extractives, ASA and microbes, are introduced. Following sections handles screening and cleaning of pulp. The first part of experimental section examines the composition of deposits. Samples were collected from different part of PM 5 process and also from the paper. Deposits consist mostly of organic material, like ASA and extractives. Results also show that the only analyzed foreign composition for the process was styrene based chemical. The amount of the impurities is largest in PM 5 broke line and short circulation. Broke screening removes impurities effectively from the feed stock. The growth of impurity concentration in broke line can be avoid by removing pressure screen 2`s reject out from process. In this work, it was discovered that thick stock screening could be viable solution to improve paper purity on PM 5. Thick stock reject screen can also remove rejects from hydrocyclone and broke screen. That solution could reduce fiberloss and impurities in stock. Washing result of pipelines during shutdowns was improved a lot introducing BA- chemical. It seems that BA- detergent has good ability to dissolve extractive and ASA accumulations from pipelines. The biggest effect on reducing amount of dark spots in paper was reached by ending the BSA- pulp`s pH- control. Sodium hydroxide what was used in pH- control was soaping extractives and ASA in BSA- tower. |
Identificador | |
Idioma(s) |
fi |
Palavras-Chave | #Deposits #Impurities #Screening #Saostumat #puhtaus #Lajittelu |
Tipo |
Master's thesis Diplomityö |